一、农本电站2号发电机降温技术改造(论文文献综述)
杨敬飚,赵晓嘉,乔进国,武中德,徐义[1](2020)在《水轮发电机推力轴瓦降温措施研讨》文中研究说明介绍某巨型水电厂针对推力轴承运行时瓦温偏高的问题,通过改变推力轴承支柱的接触型面、在瓦间增设隔油装置等措施,使4号发电机在相同负荷下的推力瓦温平均降低了4.5℃,瓦温最高降幅达6.9℃,达到了预期效果。该类处理措施对推力轴承运行时瓦温偏高的各水电厂具有良好的参考和借鉴价值。
赵良成[2](2018)在《李家峡水电站水轮发电机组及监控系统改造研究》文中认为随着水轮发电机设计方法、制造工艺、材料性能的不断提升,对老一代水轮发电机进行增容设计改造,有效解决发电机设计缺陷及存在的隐患,同时结合增容提升其效率是节能增效的途径。同时,现今时代不断要求水电站电站提高自身自动化水平程度,以实现新电网模式下发电机开停机迅速,满足电力系统远程集中控制不断智能化、现代化,并具有良好的安全稳定性、高可靠性、以及较高的经济效益,达到现代社会电能质量高的要求。为了实现电力系统及发电站更加经济的自动运行以及更加稳定的安全监控,只有不断提升和完善计算机监控系统的现代化水平,提升各项性能,才能满足“无人值班、少人值守”的要求。本文在李家峡水电站机组运行实际情况分析的基础上,对水轮发电机增容改造的可行性进行分析。从理论上论证机组增容的可行性,探讨了机组增容改造的相关技术,在解决转轮裂纹问题的同时对机组进行改造增容,总结了机组增容后各项综合性能提升效果及提高的经济效益,为水力发电厂的发电机增容改造工作提供了宝贵经验。同时,本文将国内外各水电厂计算机监控系统结构综合分析,提出了李家峡水电站计算机监控系统结构配置、控制模式。厂站级采取100Mbps以太网,现地控制单元(Local Control Unit,简称LCU)级采用自动控制系统分散式I/O的设备模式,并针对LCU控制单元在水电厂计算机监控系统中的核心作用,对LCU开停机流程图及人机界面进行了设计。系统在软硬件配置及性能上均达到了“无人值班”(少人值守)的要求。
陈亚琴[3](2012)在《泾惠渠渠首电站发电机降温技改措施》文中提出泾惠渠渠首电站投运以来,发现夏季发电机组温度过高,影响了机组安全运行,同时导致厂房室温过高,危及其它电气设备的使用寿命及工作人员身体健康。究其原因,发电机采用的密封循环空气冷却系统的冷却能力达不到设计要求。经过分析研究,采用增设排风系统的技改措施,成功解决了这一问题。
王宏[4](2001)在《葛洲坝电站机组增容改造关键技术研究及工程项目管理》文中提出随着科学技术的飞速发展,水力发电机的生产制造水平日益提高,F级绝缘在电机中的运用;计算机CAD辅助水力设计的推广,先进的水力设计理论的应用,新的电气绝缘材料的发现,精密的加工工艺的研究,为了提高水能利用率,使老电站焕发青春,机组增容改造已是水电事业发展中一项不容忽视的工作。 葛洲坝电站是七十年代设计,八十年代投产的电站。经过二十多年的运行,设备的更新改造已纳入日程,为了电站设备健康水平和未来发展,为了国有资产的保值增值。机组的增容改造势在必行。 本文对国内外众多水电机组增容改造资料进行了认真研究和实地考察;通过对水力发电机组增容改造技术的研究,结合葛洲坝电站实际情况提出了葛洲坝电站机组增容改造的基本途径;针对葛洲坝电站机组改造方案,进行了大量的试验,认真分析了试验数据,用试验结果充分证明了葛洲坝电站机组增容改造的必要性和可行性;本文还就该工程项目管理的必要性、组织结构、管理方法进行了阐述,并对该项目进行了项目评估。 总之,本文立足水电事业的发展,为提高我国水力发电机组水能利用率,对机组增容改造进行了深入的研究,对葛洲坝电站机组增容改造和其它水电站的机组改造工作具有指导作用。
陆炳群,覃海深,冯志陶[5](2000)在《农本电站2号发电机降温技术改造》文中研究指明
陆炳群,覃海深,冯志陶[6](1998)在《农本电站2号发电机降温技术改造》文中提出1电站概况农本电站位于广西崇左县左江支流黑水河下游,距崇左县城30km,属河床式电站。电站设计装机3×3200kW,1995年5、6月1号、2号机组相继建成发电。主要机电设备水轮机型号为ZZ580-LH-250、发电机型号为SF3200-32/390...
二、农本电站2号发电机降温技术改造(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、农本电站2号发电机降温技术改造(论文提纲范文)
(1)水轮发电机推力轴瓦降温措施研讨(论文提纲范文)
0前言 |
1 类似电厂推力轴承技术参数及瓦温对比 |
2 该电厂前期开展的降推力瓦温研究 |
2.1 大修期间推力轴瓦、镜板及推力头检查 |
2.2 发电机推力轴承冷却器改造 |
2.3 优化油循环方式 |
3 瓦温偏高原因分析 |
3.1 推力轴瓦结构 |
3.2 推力轴承支撑结构 |
4 推力轴瓦降温措施制定及实施 |
4.1 措施制定 |
4.2 措施实施 |
4.3 实施效果 |
5 结论 |
(2)李家峡水电站水轮发电机组及监控系统改造研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1 绪论 |
1.1 国内外水轮发电机组改造的现状 |
1.1.1 国内外水轮发电机组增容改造的现状 |
1.1.2 国内外水电站计算机监控系统的发展现状 |
1.2 李家峡电厂基本情况 |
1.3 李家峡水电站机组现代化改造的意义 |
1.4 本课题主要研究内容 |
2 发电机增容改造技术分析 |
2.1 李家峡电厂发电机组运行基本情况 |
2.2 水轮机增容改造分析 |
2.2.1 李家峡水电站水轮机工作概况 |
2.2.2 水轮机组增容改造方案 |
2.2.3 转轮裂纹问题的解决方案研究 |
2.3 发电机组增容分析 |
2.3.1 李家峡发电机组的基本情况 |
2.3.2 水轮发电机增容改造方案研究 |
2.3.3 主变压器增容方案研究 |
2.4 本章小结 |
3 李家峡水电站计算机监控系统总体方案设计 |
3.1 水电站计算机监控系统的功能要求分析 |
3.2 水电站计算机监控系统的设计 |
3.2.1 水电站计算机监控系统的结构设计 |
3.2.2 水电站计算机监控系统软件选择 |
3.3 本章小结 |
4 LCU的硬件和程序设计 |
4.1 机组LCU的功能 |
4.2 李家峡水电站对机组及公用LCU的功能要求 |
4.2.1 数据采集与处理功能 |
4.2.2 安全运行监视 |
4.2.3 控制与调节功能 |
4.2.4 事故停机处理 |
4.2.5 在线诊断 |
4.3 李家峡水电站机组及公用LCU的硬件设计 |
4.3.1 主控制器PLC的选择 |
4.3.2 监控点数的确定 |
4.3.3 其它设备的选择 |
4.4 机组顺控工艺流程的设计 |
4.4.1 机组停机态到空转态 |
4.4.2 机组空转态到空载态 |
4.4.3 机组空载到发电态 |
4.4.4 机组发电态到空载态 |
4.4.5 机组事故停机功能 |
4.5 LCU应用程序的设计实现 |
4.6 本章小结 |
5 李家峡水电站机组及监控系统改造效果分析 |
5.1 机组增容后运行情况 |
5.1.1 增容后主要电气设备参数复核 |
5.1.2 主要电气设备参数复核 |
5.2 李家峡水电站主接线监控界面 |
5.3 经济效益分析 |
5.4 本章小结 |
6 总结与展望 |
6.1 李家峡水电站现代化增容改造的意义 |
6.2 水电站自动化技术展望 |
致谢 |
参考文献 |
(3)泾惠渠渠首电站发电机降温技改措施(论文提纲范文)
1 电站概况 |
2 发现问题 |
3 产生原因 |
4 技改措施 |
5 效果及建议 |
(4)葛洲坝电站机组增容改造关键技术研究及工程项目管理(论文提纲范文)
第1章 绪论 |
1.1 序言 |
1.2 中国老水力发电机的现状及改造的必要性 |
1.2.1 选型不当 |
1.2.2 转轮设计落后 |
1.2.3 最优协联关系较差 |
1.2.4 转轮制造质量差 |
1.2.5 材质问题 |
1.3 葛洲坝电站基本情况 |
1.3.1 葛洲坝电站简介 |
1.3.2 葛洲坝电站的基本参数 |
1.4 葛洲坝电站机组改造项目的论证 |
1.4.1 项目的可行性 |
1.4.2 必要性分析 |
1.5 增容改造途径 |
1.6 技术经济分析 |
第2章 水轮机增容改造技术分析 |
2.1 水轮机增容改造技术概述 |
2.2 国内外水轮机增容改造情况 |
2.2.1 国外电站的增容改造 |
2.2.2 国内电站增容改造 |
2.2.3 国内外增容改造的发展趋势 |
2.3 葛洲坝电站125MW水轮机基本情况 |
2.4 水轮机增容改造论证 |
2.4.1 葛洲坝电站水力发电机不作改造 |
2.4.2 对水轮机进行一般性改造 |
2.4.3 更换转轮的可行性分析 |
2.5 本章小结 |
第3章 发电机增容改造技术分析 |
3.1 发电机增容改造概述 |
3.2 国内外发电机增容改造情况 |
3.3 葛洲坝电站125MW发电机基本情况 |
3.4 发电机增容改造论证 |
3.4.1 主绝缘及绝缘材料研究 |
3.4.2 发电机定子绕组股线电流及换位的研究 |
3.4.3 发电机温度研究 |
3.5 本章小结 |
第4章 葛洲坝电站机组增容改造研究 |
4.1 葛洲坝电站125MW机组定子线棒温升试验 |
4.1.1 试验目的 |
4.1.2 试验工况: |
4.1.3 试验结果及分析: |
4.2 葛洲坝电站6号机输出功率试验 |
4.2.1 试验目的 |
4.2.2 试验目的、试验依据及标准 |
4.2.3 试验方法和测试项目 |
4.2.4 试验数据、分析及结论 |
4.3 葛洲霸电站125MW机组叶片数控加工工艺 |
4.3.1 葛洲霸机组转轮叶片加工初步方案 |
4.3.2 葛洲霸机组转轮叶片计算机仿真加工和编程 |
4.3.3 葛洲坝转轮叶片计算机仿真加工和编程 |
4.4 本章小结 |
第5章 工程项目管理 |
5.1 工程项目管理的概念 |
5.1.1 项目 |
5.1.2 项目管理和工程项目管理 |
5.2 工程项目管理的基本内容和方法 |
5.2.1 工程项目管理组织 |
5.2.2 工程项目管理规划与决策 |
5.2.3 工程项目目标控制与组织协调 |
5.2.4 三项管理 |
5.3 机组增容改造项目管理分析 |
第6章 结论 |
致谢 |
参考文献 |
四、农本电站2号发电机降温技术改造(论文参考文献)
- [1]水轮发电机推力轴瓦降温措施研讨[J]. 杨敬飚,赵晓嘉,乔进国,武中德,徐义. 大电机技术, 2020(05)
- [2]李家峡水电站水轮发电机组及监控系统改造研究[D]. 赵良成. 西安理工大学, 2018(12)
- [3]泾惠渠渠首电站发电机降温技改措施[J]. 陈亚琴. 陕西水利, 2012(06)
- [4]葛洲坝电站机组增容改造关键技术研究及工程项目管理[D]. 王宏. 重庆大学, 2001(01)
- [5]农本电站2号发电机降温技术改造[J]. 陆炳群,覃海深,冯志陶. 中国农村水利水电, 2000(01)
- [6]农本电站2号发电机降温技术改造[J]. 陆炳群,覃海深,冯志陶. 广西电力技术, 1998(03)